破局钻井废液处理:科力迩CDOF技术实现压滤液高效净化与减量

2025-12-09 14:26:10
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在钻井废液处置流程中,胶体破除是达成有效固液分离的先决步骤,亦是该环节中技术难度最高的阶段。考虑到在钻井现场对废弃泥浆实施加热处理可行性较低,于常温条件下投加电解质以实现破胶,成为一种较为适宜的工艺方式。

当前,常采用的破胶剂包括稀盐酸、氯化钙溶液、氯化镁溶液以及聚合氯化铝等。这类药剂虽能促使钻井液破胶并完成固液分离,但所产生的压滤液内金属离子含量较高,硬度偏大。若将其回收再利用,会对钻井液体系造成显著污染,不仅影响钻井液性能,还可能危及井下作业安全。此外,由于此类压滤液中化学需氧量(COD)、色度及石油类物质等指标超出排放标准,故无法直接外排。其水质主要呈现以下特征:

1、矿化度高,加速了腐蚀速度,同时也给废水生化处理造成困难;

2、含油量高,远大于各种出路所要求的水质标准;

3、含有大量易结垢离子;

4、悬浮物浓度高,颗粒细小,容易造成地层堵塞。

目前,钻井液压滤液多回注于注水井。然而,随着“泥浆不落地”要求的全面推行,压滤液产生量日益增加,单纯依靠回注和转运面临巨大压力。因此,推进废弃钻井液与压滤液的减量化处理已成为必然选择。

针对上述水质特性,深圳科力迩科技有限公司推出了“混凝沉淀气浮+CDOF”组合工艺进行压滤液处理。该工艺先通过混凝沉淀气浮单元,去除液中大部分悬浮物与金属离子,并部分降低COD;随后经由CDOF臭氧高级氧化处理,可高效去除油脂类污染物,并使COD去除率达到90%以上。

科力迩

非洲刚果(布)某油田钻井液压裂液处理项目应用案例

实验室小试案例:

对某油田压滤液样品进行混凝沉淀结合臭氧氧化处理。原样含油浓度为117ppm,经工艺处理后,含油量降至24ppm,去除效率达80%。处理前后水样对比参见下图:

科力迩

原水及处理后水样

水样经过混凝沉淀气浮与CDOF系统处理后,色度显著降低,这表明臭氧氧化过程有效降解了油类物质,使水样趋于清澈透明。


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